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【技术文摘】浅析高炉频繁出气流的原因及以操作改善为核心的治理策略

(来源:中国炼铁网)

浅析高炉频繁出气流的原因及以操作改善为核心的治理策略

 (孙本科  邹金城)

摘  要:高炉煤气流分布的频繁异常是导致炉况波动、影响顺行、降低煤气利用率并最终推高生产成本的核心难题。本文基于炼铁生产实践,系统分析了高炉频繁出现中心气流不稳、边缘气流过盛、圆周气流不均等问题的根本原因,包括原燃料质量波动、上下部操作制度不匹配、设备状态异常及参数控制不精准等。文章的核心在于,提出并论证了以精细化、系统化的炼铁操作改善作为根本治理路径。通过整合近年来多个代表性钢铁企业的成功案例,详细阐述了如何通过优化装料与送风制度、调整热工参数、实施针对性洗炉等操作手段,快速有效地稳定煤气流、恢复炉况。实践表明,以操作改善为核心的治理策略,是实现高炉长期稳定、高效、低耗运行的关键。

关键词:高炉;煤气流;操作改善;装料制度;送风制度;案例

1. 引言

高炉冶炼是一个连续、逆流的气-固-液多相反应过程,稳定且合理的煤气流分布是其“稳定、顺行、高产、低耗、长寿”的基石。理想的煤气流通常表现为“中心气流充沛、边缘气流适度、圆周分布均匀”。然而,在实际生产中,受多重内外部因素干扰,高炉煤气流频繁出现紊乱,如中心气流衰弱、边缘气流过度发展或圆周分布不均等。这些异常气流直接破坏炉内的热平衡与造渣制度,引发风量萎缩、压差升高、管道行程甚至悬料等恶性炉况,严重制约高炉经济技术指标。因此,深入剖析气流失常的根源,并探索以快速、精准的操作调整为核心的治理策略,对炼铁生产的稳定与优化具有重大的现实意义。

2. 高炉频繁出气流的原因剖析

高炉气流的失常往往是“原燃料基础-操作制度-设备状态”三者协同失效的综合体现。

2.1 原燃料质量波动是诱因

原燃料的物理化学性能是维持料柱透气性的物质基础。焦炭热强度不足、反应后强度(CSR)低,会导致其在炉内粉化严重,恶化料柱尤其是中心死料柱的透气性,致使中心气流难以打开。同时,烧结矿、球团矿的强度差、粉末率高,会增大块状带阻力,易引发边缘气流过强或形成管道。此外,入炉料有害元素(如锌、铅、碱金属)含量过高,会加剧炉墙结厚,改变操作炉型,间接导致气流分布异常。

2.2 操作制度失衡是核心

操作制度未能根据炉况和原燃料条件进行及时、精准的调整,是气流频繁波动的直接推手。

上下部调剂不匹配:下部送风制度(如风口面积、长度、鼓风动能)决定了初始煤气流的分布。若鼓风动能不足,气流易窜向边缘;动能过大,则可能中心过吹。上部装料制度(如布料矩阵、矿焦角差、料线)则引导煤气的二次分布。若上部制度不能与下部初始气流有效配合,例如在中心气流本已偏弱时仍采用压制中心的布料模式,便会加剧气流紊乱。

热制度与造渣制度失控:炉温([Si]含量)的大幅波动会影响渣铁流动性和炉缸活跃度。炉温长期偏低会导致炉缸堆积,堵塞气流通道;而炉渣碱度(CaO/SiO₂)不合适,会导致炉渣粘稠,同样阻碍煤气上升。

2.3 设备与参数控制失准是外因

设备故障或状态不佳会直接干扰气流。例如,风口磨损或漏水、冷却壁漏水会局部冷却炉料,改变透气性;布料溜槽磨损或角度失准,会导致布料不均,引发圆周气流失衡。此外,对关键参数(如顶压、压差、水温差等)的监控不严或响应滞后,会使操作者错过最佳的调剂时机,使小范围的波动演变为全局性失常。

3. 以操作改善为核心的治理策略与实践案例

治理高炉气流失常,必须坚持“标本兼治、操作优先”的原则。在确保原燃料质量相对稳定的前提下,通过一系列精准、协同的操作调整,是快速恢复合理气流分布最直接、最有效的手段。

案例一:山东某羊5#高炉(1650m³)因大放散打开引起的管道快速恢复(2022年)

问题与原因:2022年,某羊5#高炉在正常生产中因一次不适宜的炉顶大放散连锁故障瞬间打开,引发了炉内管道行程,后续引起炉况剧烈波动,频繁烧坏风口,利用系数大幅降低。其根本原因在于上部拉出了管道,中心“死芯”,破坏了原有的煤气流平衡。

操作改善措施:炉况波动后,操作团队迅速采取了一系列以操作调整为核心的恢复措施。重点包括:1)果断减轻焦炭负荷,补充炉内热量,改善透气性;2)优化上部装料制度,重新调整布料矩阵和角差,旨在打开中心气流、抑制边缘管道;3)配合下部送风制度调整,对应管道部位临时休风堵风口,确保鼓风动能与新的料制相匹配,待气流完全纠正过来后再将所堵风口捅开,同时,严格稳定热制度与造渣制度,为炉况恢复创造条件。

治理效果:通过上述系统性的操作调整,高炉风量得以稳步恢复,管道行程消除,煤气流分布重回合理状态,炉况在较短时间内实现了快速恢复。

案例二:汉钢1280m³高炉炉况失常的系统性操作制度重建(2024年)

问题与原因:汉钢该高炉因受原燃料质量影响,加之操作制度未及时调整、参数控制不到位,导致炉况失常,产量与指标恶化。这表明在原燃料条件波动时,固化的操作制度已无法适应。

操作改善措施:治理团队没有孤立地处理单一问题,而是对高炉操作制度进行了系统性重建。措施包括:1)调整原燃料结构,在可能范围内优化配比;2)优化布料制度和送风制度,使上下部调剂协同作用;3)精细调整各操作参数,建立新的平衡点。

治理效果:通过这一套系统性的操作制度优化,炉况最终得以稳定,并形成了一套更适应当前生产条件的、系统化的高炉操作制度,实现了长治久安。

案例三:河北鑫达钢铁高炉通过上下部协同调剂稳定气流(2024年)

问题与原因:该企业高炉面临煤气质量不稳、氮氧化物管控压力大等问题,其背后是原始煤气流分布不合理,存在炉顶煤气流紊乱的风险。

操作改善措施:攻关小组制定了以设备微调支撑操作调剂的综合方案。首先,利用检修机会更换或调整上翘的风口小套与中套,从下部纠正初始煤气流分布,重塑合理操作炉型。在此基础上,通过上部调剂精细调整布料规律,经过反复测算与实践,最终确定合理的料制,使气流分布达到最佳合理性。

治理效果:经过近一个月的观察,高炉气流分布显著改善,氮氧化物外排得到有效控制,同时因煤气质量提升,外围发电效益增加,实现了环保与经济的双赢。

案例四:邯钢1号高炉应用中心加焦布料制度的长期实践(2024年)

问题与背景:邯钢1号高炉受制于原料条件,需要一种能够稳定气流的布料技术。

操作改善措施:该炉长期采用中心加焦布料制度,并进行了三次重大的料制调整。每次调整都旨在通过对炉内气流的调节,达到稳定炉况、提高产量和降低燃料比的目的。实践中的核心操作理念是“以中心为主,兼顾边缘管理”,在基准料制上结合实时炉况进行微调。

治理效果:这一持续的操作改善实践表明,中心加焦制度能有效调节气流,是实现高产低耗目的的重要手段。三次调整均在不同时期内取得了预期效果,证明了操作制度需要动态优化。

4. 结论与展望

高炉频繁出气流的问题,本质上是原燃料条件、操作制度与设备状态三者动态平衡被打破的表现。其中,操作制度是连接物质基础与生产目标的最活跃、最关键的枢纽。

4.1. 治理必须坚持以操作改善为核心:上述案例充分证明,无论是应对突发炉况波动(如山东某羊5#1650m³高炉),还是进行系统性制度重建(如汉钢1280m³高炉),抑或是进行前瞻性工艺优化(如邯钢1号高炉、河北鑫达),精准、及时、协同的操作调整都是快速有效稳定气流、恢复炉况的首选和根本途径。

4.2. 操作改善需系统化与精细化:有效的操作改善不是孤立的“点”调整,而是涵盖上部装料、下部送风、热制度、造渣制度等在内的“面”上协同。同时,它必须与对原燃料质量的监控和对设备状态的把握紧密结合。

4.3. 未来展望:随着大数据、人工智能和智能传感技术的发展,高炉操作改善正迈向智能化新阶段。通过构建操作数字模块,实时预测气流变化趋势,并推荐甚至自动执行最优调剂方案,将成为实现高炉“智能感知、自主平衡、长期稳定”的必然方向。然而,无论技术如何进步,对炼铁工艺原理的深刻理解和对操作艺术的精准把握,始终是驾驭高炉这一复杂黑箱的基石。

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