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单井“服药”,井组降压

  本报12月1日讯(大众新闻记者 顾松 通讯员 陈赞旭) “压力下来了!井组干压从0.8兆帕以上降到了0.6兆帕!”看着刚刚传回的数据,胜利油田鲁明公司济北采油管理区曲104注采站站长王岐长舒一口气。站上“老大难”的曲104-斜101井,在完成自动加药罐安装后,彻底告别了回压高、套管气小、无法升温的生产困境。

  随着气温持续走低,油井管输系统如同人体的血管,极易因凝油导致“血栓”。为确保“血脉”畅通,曲104注采站对全站68口油井进行细分管理,实施“一井一策”降压措施。在9月底的第二轮摸排中,技术人员发现曲104-斜101井、曲104-斜307井等四口合走油井的干压长期维持在0.8兆帕至1.0兆帕的高位。

  干压是衡量集输管线畅通与否的关键指标,压力过高意味着流动阻力大,存在堵塞风险。“这个井组地下井网相互连通,形成‘一荣俱荣,一损俱损’的局面,一口井压力上升,其它井都会跟着升高。”王岐分析道,更棘手的是,除曲104-斜101井外,其余三口井都不具备常规的升温或加药条件。

  这一特点,既是瓶颈,也成了突破口。技术团队果断将目光锁定在支干线末端的曲104-斜101井上,决定以它作为“药引子”,为整个井组实施“降压手术”。“我们转变思路,正好可以利用地下管网连通的特点,通过降低一口关键井的压力,带动整个井组集体降压。”王岐说。

  方案既定,行动随之展开。从10月初起,站内员工开始对这口井进行加药试验,每周两次向管线内投加缓释剂。经过反复对比与效果追踪,最终将最佳加药量精准定格在每次25公斤。随着该井回压的显著下降,整条管线的干压也随之“松绑”,稳步降至0.6兆帕的理想水平。

  试验成功之后,工作重点随即转向了提质增效的自动化升级。该站迅速上报管理区,并协同生产指挥中心,为曲104-斜101井安装了自动加药罐。该设备能实现精准的自动加药,不仅将员工从繁重重复的劳动中解放出来,更确保了加药过程的连续性与稳定性。从发现问题、精准定位到成功解决并实现自动化,整个攻坚战用时不到一个月。

  这次成功实践,为冬季安全生产积累了宝贵经验。他们利用晨会开设“小课堂”,鼓励一线员工走上讲台,将此类典型案例转化为生动的培训教材。“让行之有效的经验持续发光发热,就是我们提质增效的‘捷径’。”王岐认为,这既能节约时间,让员工把更多精力投入到技术革新、精细巡检和日常维护中,还持续提升油藏经营管理水平。

  目前,曲104注采站已将主干线、跨河管线等关键部位纳入重点监护清单,全力保障所有油井管输在严寒中依然“血脉”畅通。

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